序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
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1 | 生产用水主要为喷淋用水,用水量较小,全部自然蒸发损耗,无生产废水产生;项目劳动定员由厂区进行调配,无新增劳动定员,故无生活污水产生 | / | 生产用水主要为喷淋用水,用水量较小,全部自然蒸发损耗,无生产废水产生;项目劳动定员由厂区进行调配,无新增劳动定员,故无生活污水产生 | 不外排、未监测 | 达标 |
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
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1 | 全封闭厂房;设1个降尘加湿器,内置6条喷水管线置于碳渣碾压棚棚顶,共计36个喷头进行喷水抑尘。 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)无组织排放标准限值要求 | 建设全封闭式碾压棚,设置1个降尘加湿器,内置6条喷水管线置于碳渣碾压棚棚顶,共计36个喷头进行喷水抑尘。碾压棚设置集气装置,收集的颗粒物及氟化物并入浮选车间废气处理系统,依托浮选厂房的布袋除尘器处理后由20m高排气筒DA027排放。 | 根据监测结果,厂界无组织废气中颗粒物最大浓度为0.437mg/m3;氟化物最大浓度为1.8×10-3mg/m3,满足《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)修改单特别排放标准(颗粒物:1.0mg/m3;氟化物:0.02mg/m3)。根据监测结果,有组织废气碾压棚、浮选车间废气中颗粒物最大浓度为9.7mg/m3;氟化物最大浓度为0.45mg/m3,满足《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)修改单特别排放限值要求(颗粒物10mg/m3,氟化物3.0mg/m3)。 | 达标 |
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
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1 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 本项目噪声为碳渣装卸和碳渣碾压产生的噪声,设置全封闭碾压棚,通过厂房隔声的方式进行降噪。 | 根据监测结果,厂界各点位昼间最大噪声值60dB(A)及夜间最大噪声值51dB(A),噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准。 | 达标 |
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
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1 | 按《报告表》要求,碳渣碾压棚地面防渗层由下而上分别为:HDPE土工膜1.5mm、抗渗水泥30cm。棚内裙脚处上翻30cm 高防渗层由下而上分别为:抗渗水泥30cm、有机硅防水涂料1mm、HDPE 土工膜1.5mm、有机硅防水涂料 2mm。经上述防渗处理后,碳渣碾压棚渗透系数≤10-10cm/s。 | 碳渣碾压棚地面防渗层由下而上分别为:砂垫层、HDPE土工膜6层,每层0.35mm,共2.1mm,直径1.2螺纹钢200mm铺设成钢筋网片、抗渗混凝土30cm。棚内裙脚处上翻30cm,墙裙高1m,防渗层与地面做法一致,表面有机硅防水涂料2mm。经上述防渗处理后,碳渣碾压棚渗透系数≤10-10cm/s。 | 已落实 |
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
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1 | 按《报告表》要求,经碾压破碎处理后的碳渣运往浮选厂房原矿斗,采用浮选工艺进行碳渣回收再利用生产。 | 本项目为危废治理的中间环节,碳渣预处理过程不产生固体废物,主要过程为将碾压破碎处理后的碳渣运往浮选厂房原矿斗,采用浮选工艺进行碳渣回收再利用生产。 | 已落实 |
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
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序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
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1 | 你公司应完善环境风险应急预案,严格落实各项环境风险应急管理及防范措施,加强环境风险监测和监控能力,防范环境风险事故发生,确保环境安全。 | 企业已修订《包头市新恒丰能源有限公司电解铝厂突发环境事件应急预案》,并于2024年9月3日进行备案,应急预案备编号为:150222-2024-032-L;严格落实各项环境风险应急管理及防范措施;严格按照监测计划开展环境监测,防范环境风险事故发生,确保环境安全。 | 已落实 |